10月份,鑄造廠花果一車間片缸體缸蓋產(chǎn)量激增,而生產(chǎn)任務(wù)最為繁重的清理(花果)車間生產(chǎn)卻沒有絲毫影響,用缸蓋班班長郭爽的話說就是:“維修班太給力了,馴服了‘洋設(shè)備’,幫我們打掉了‘攔路虎’,為我們決戰(zhàn)決勝百日勞動競賽提供了可靠保障!”
此話怎講,事情還得從頭說起。
“振擊氣缸振動軸斷了,需要更換!”
“振擊氣缸有兩個不上升,請安排人處理!”
“振擊軸最后一根備件已經(jīng)使用,需要盡快采購備用!”
“振擊氣缸有一個卡塞,徹底不能上升!”
類似這樣的告急信息,幾個月前在鑄造廠清理(花果)車間的裝備工作群里,幾乎每天都會出現(xiàn),而這些故障點就出自缸蓋清理的重點設(shè)備——來自進口的振砂機。
振砂機作為清理(花果)車間缸蓋振砂、翻件、倒砂“三合一”設(shè)備,工作頻率高,振砂效果好,但該設(shè)備自從花果三車間搬遷到清理(花果)車間以后,卻水土不服,出現(xiàn)了“三高”病狀:故障率高——基本上每天都要耍小脾氣鬧罷工;維修費用高——一天換一根振擊軸;維修工作量高——每天都要納入檢修項目。振砂機成為生產(chǎn)中名符其實的“攔路虎”。
作為負責設(shè)備維修的主體單位鑄造廠花果一車間,接手振砂機后,與裝備1科聯(lián)手組織多名經(jīng)驗豐富的維修人員聯(lián)合會診,以求盡快治理“三高”。盡管采取了很多措施,問題還是沒有得到徹底的解決。
“每次設(shè)備罷工,缸蓋振砂就轉(zhuǎn)換成人工模式,作業(yè)效率一下子慢了下來,而且還給后面內(nèi)窺作業(yè)帶來影響!”清理(花果)車間缸蓋班班長郭爽一提起振砂機就頭疼。
“不就是洋設(shè)備嗎?咱們開動腦筋自己動手,堅決打掉這只‘攔路虎’!”花果一車間支部書記、副主任孫杰不信這個邪,他決定通過支部課題立項方式實施“打虎”行動。
接到攻關(guān)項目后,外圍維修班的全體成員都憋著一股勁,查圖紙、找資料、問專家,對設(shè)備各種機械電氣機構(gòu)進行全面摸排。有著“改善能手”稱號的班長馬從久一有時間就來到作業(yè)現(xiàn)場,趴在振砂機的操作窗口,仔細觀察振砂機的每一個循環(huán)動作和自動反應(yīng),并反復(fù)和操作人員溝通確認。他最終發(fā)現(xiàn)了兩個故障點:氣缸上升卡塞和振擊軸不振動。
攻關(guān)小組乘勝追擊,集思廣益,很快就制定了改善措施。針對氣缸卡塞不升的問題,維修人員在氣缸上升側(cè)增加快速排氣閥,氣缸上升的瞬間消除了排氣的阻力,實現(xiàn)快速上升。針對振擊軸不振的問題,在三個振子氣路上分別增加潤滑油杯進行潤滑,避免清理特殊的作業(yè)環(huán)境導(dǎo)致振子帶灰干澀碾死。
一系列針對性強的“靶向藥”重拳出擊,讓這臺洋設(shè)備藥到病除,徹底被馴服。這些對策實施后至今,振砂機的故障率停工下降30%,生產(chǎn)效率提升了25%,維修費用也明顯下降,僅振擊軸的更換頻率,就由以前的每天1根下降至現(xiàn)在每月2根,節(jié)約維修費用就達到6萬多元。
編輯:詹明星 校對:丁艷霞 審核:陳國松 撰稿:馬從久 肖成